ich bekomme den kleinen T-Rex leider nicht zum Laufen.
1) Da bei der Pitch-Entlastung das Heck bei einer Heck-Empfindlichkeit von "5" nur wild hin und her geschleudert wurde (ca. +/- 60°) , bin ich jetzt schon auf eine Heck-Empfindlichkeit von "2" heruntergegangen.
Mit dieser Heck-Empfindlichkeit kann ich zwar abheben, doch dann habe ich wieder das gleiche Phänomen und das Heck wird hin und her geschleudert
2) Rahmenbedingungen:
- Servo ALIGN DS425M Digitalservo
- Heck Servo Frequenz: 333 Hz
- Zyklus: 10 ms
- mechanisch ist Alles leichtgängig
- Regler als Steller
- Gestänge ist schon am innersten Loch am Servoarm
3) Fragen:
- Kann es sein, dass der GR-18 mit dem Servo nicht funktioniert?
- Was kann ich noch testen/machen?
- Habt Ihr schon Erfahrungen mit dieser Kombination?
- Mit dem T-Rex500 funktioniert der GR-18 am Heck ganz normal
LG

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