ich stelle dieses Thema mal im Einsteigerforum ein, weil ich noch Einsteiger bin ...
Könnte aber auch theoretisch im Flybarless-Forum reingehören ...
Möge man es mir verzeihen !
So ...
Was ist passiert?
Habe meinen TRex450DFC mit dem AR7200BX aufgebaut, so wie ich auch schon den Paddel-Trex450 aufgebaut habe ..
Nur dass ich anstatt des mechanischen Stabis das Ar7200bx verbaut und programmiert habe.
Nun bin ich draussen gewesen, habe die Batterie angeklemmt, bin ein paar Meter weit mit dem Heli zum Startplatz gegangen, Servos gecheckt, Drehzahl sanft hochfahren lassen und ... Erste Knüppelbewegung (ich weiss nicht mal welcher
) und sofort ist der Heli umgekippt ...alle Blaetter und alle DS415M kaputt .. mehr nicht

ich habe keine Ahnung was da los war ...
Soweit ich mich erinnern kann, hatte der Heckkreisel Normalmodus, weil ich eigentlich als erstes den mechanischen Weg des Ruders anpassen wollte ...
Auch die Taumelscheibe lief meines Wissens parrallel ...
Was mich wunderte ist, dass die Servos gegenüber einem Blade130X etxrem langsam liefen ... nicht auf Pitch aber irgendwie auf Nick und Roll ...
Programmierung habe ich gerade nicht im Kopf, aber die Einstellungen waren dem Werksstandard ziemlich nah. Servos hatte ich allerdings in der Reaktionszeit schneller gemacht: 200hz TS und 333hz Heck.
Alle Trockentests liefen eigentlich zuversichtlich ... nur die Reaktion der TS lies mich ein bisschen skeptisch sein ...
Ich weiss, dass ich hier nicht gerade sonderlich mit Fakten um mich werfe, aber vielleicht hat das auch schon jemand erlebt und kann mir ein paar Tipps geben ...
Dummerweise hatte ich Kufenstopper unter. war es das?
thx Alf

Wie verhält sich die TS wenn du den Heli nach vorne kippst? Die TS müsste dagegen arbeiten...
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