Habe gestern meinem Zoom einen GY401 spendiert. Eingebaut und eingestellt nach Anleitung. Funktioniert auf der Werkbank soweit sauber. Das Heckservo macht das, was es auch sollte.
Danach hatte ich einen ersten Testflug gemacht, doch oh Schreck er pendelt mit dem Heck wie wild (Normal-Mod sowie HH). Also Sensibilität runtergeschraubt, keine besserung. Delay in kleinen Schritten hochgeschraubt, immer mit Testschweben nach dem erhöhen des Delay. Nun ist Delay bis auf Anschlag hochgeschraubt, keine Besserung. Dann Sensibilität noch weiter runter bis auf 20% aber er wackelt noch immer.
Wie habt ihr das Spiel aus der Heckanlenkung bekommen ? vom Servo bis zum Umlenkhebel habe ich kein Spiel, aber vom Hebel auf die Hülse, sowie die Blatthalter haben etwas Spiel.
Als Servo verwende ich den aus dem Elektronikpaket von Protech.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Rapidity

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